原料車間配料稱量系統、純堿秤加排料器、下料溜子和給料機入料口之間用軟連接密封連接,原設計兩者之間距離較大,加排料時純堿易飛散,并且容易造成下料口處純堿堆積且導料槽內滿料,致使純堿秤振幅難以上調,基本維持在0.8-0.9,加排料速度緩慢。另外,由于純堿的吸濕性,使堆積料極易板結,影響到校驗秤的精度,且設備運行過程中,軟連接易損壞,造成純堿飛散到空間,導致設備表面及現場地面落滿粉塵,影響了環保質量,也給崗位工增加了勞動量。
鑒于此,配料工段積極主動想辦法,自行設計技改方案,實施技術改造。在下料溜子底部焊接10公分左右的擋板,使下料溜子探入給料機料槽內。一是導料槽內的料減少四分之一,給料機振幅可上調至1.2-1.5,提高了加排料速度,減少了加排料時間,節約了電能。二是下料口處基本不再堆積料。降低了粉塵,改善了現場環境。三是,提高了驗秤精度。四是減輕了工人的勞動強度。五是,延長了軟連接的使用壽命,減少了材料消耗。
小技改起到了大作用。
張清芳 安建輝